通過對珠粒預(yù)發(fā)泡成型參數(shù)設(shè)計,制作空心模樣和冒口,研究設(shè)計合理的澆注系統(tǒng),改善鋼液脫氧,應(yīng)用鋼水擋渣和過濾凈化技術(shù)、先燒后澆等技術(shù),消除了缸頭鑄鋼件容易產(chǎn)生的碳渣、縮孔、夾渣、氣孔等鑄造缺陷,成功研發(fā)了裝載機油缸缸頭鑄鋼件的消失模鑄造,并已進入批量生產(chǎn),質(zhì)量穩(wěn)定。
油缸是組成裝載機鏟斗升降和翻轉(zhuǎn)動作的重要精密高壓液壓元件,而缸頭是組成油缸的重要零件(見圖1),頂升的高壓油通過缸頭傳至油缸,油缸產(chǎn)生的機械力作用于缸頭。
對缸頭的技術(shù)要求是不允許產(chǎn)生縮孔、氣孔、砂眼、夾渣等任何缺陷,在20MPa高壓油下不滲漏,材質(zhì)ZG270-500。
國內(nèi)就工程機械鑄件生產(chǎn)行業(yè)來說,缸頭鑄鋼件的生產(chǎn)工藝落后,設(shè)備簡陋,控制手段差。大多采用傳統(tǒng)的水玻璃砂鑄造,鑄件外觀差,粘砂嚴(yán)重,尺寸精度低,導(dǎo)致油缸缸頭質(zhì)量無法得到保證。解決缸頭外觀質(zhì)量差、尺寸精度低等問題,生產(chǎn)出高精準(zhǔn)的鑄鋼缸頭迫在眉睫。
福建龍工鑄鍛公司,審時度勢,投入大量研發(fā)經(jīng)費,由公司總經(jīng)理牽頭,組織鑄造工程技術(shù)人員,開展了裝載機油缸缸頭鑄鋼件消失模鑄造工藝的研發(fā),我們重點做了如下工作:
圖1 裝載機油缸部件中的缸頭
1)鑄鋼件泡沫珠粒的選用
在消失模鑄鋼生產(chǎn)中選擇適合的珠粒至關(guān)重要,適用于消失模生產(chǎn)模樣的珠粒主要有兩種:EPS(聚苯乙烯)、STMMA(聚苯乙烯甲基丙烯酸甲酯)。
EPS含有92%的碳,容易在鑄件表面形成碳渣缺陷和對鑄鋼件表面增碳,使鑄件的加工量變大,特別是鑄鋼件表面增碳硬度提高,使鑄件加工性能和焊接性能惡化。EPS模樣對鋼表面增碳量一般為0.3-0.5%。
STMMA模樣對鑄鋼件表面增碳量一般≤0.1%,極大的減少了鑄鋼件的表面增碳缺陷,保持鑄鋼件的原有加工性。因而鑄鋼件采用消失模鑄造,為防止鑄鋼件表面增碳,我們選用STMMA共聚珠粒材料。
2)預(yù)發(fā)泡、模樣成型各種參數(shù)的調(diào)整
珠粒預(yù)發(fā)泡密度的控制是整個模樣制作的重要工藝參數(shù),既為了保證模樣有足夠的強度和剛度,減少變形,又為了減少后續(xù)澆注的碳渣及增碳缺陷。
鑄鋼件模樣成型珠粒預(yù)發(fā)密度控制在(18±0.5)g/L,預(yù)發(fā)泡溫度96-105℃,預(yù)發(fā)泡時間70-75S(用德國圖伯特預(yù)發(fā)泡機)。
消失模鑄造的特點決定了模樣的表面質(zhì)量事關(guān)后續(xù)鑄件表面質(zhì)量。為成型出表面光滑、融合良好的模樣表面,成型時采用高壓力成型并保壓定型(壓力控制在0.8-0.9Bar,時間25-30S),保證模樣光滑表面及內(nèi)部融合良好,以減少模樣的揮發(fā)份含量,減低對后續(xù)澆注質(zhì)量的影響,減少相關(guān)的鑄造缺陷(用德國圖伯特成型機)。
3)缸頭鑄件結(jié)構(gòu)分析和冒口位置分析及設(shè)計
3.1缸頭鑄件結(jié)構(gòu)分析
圖2為缸頭的鑄件結(jié)構(gòu)三維圖(油道由機加工鉆出)。從圖上可以看出鑄件結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜。鑄件完成機加工后,帶凹槽的缸頭止口套入缸套,外圓焊接坡口面與缸套形成焊接坡口,再整圈滿焊,就制作成油缸的缸頭部分(回見圖1)。軸承孔安裝軸承碗和銷軸后,形成鉸鏈?zhǔn)芰χc。油口面及油道構(gòu)成高壓油通道。
圖2 缸頭結(jié)構(gòu)三維圖及主要部位
3.2 冒口位置分析及設(shè)定為便于冒口位置分析,對缸頭鑄件的幾個位置面進行標(biāo)注(見圖3)
圖3 缸頭鑄件的位置面標(biāo)注
從圖上看出缸頭分有7個位置面,即1—帶凹槽位置面;2—軸孔外圓頂部位置面;3—油口面位置面;4—油口面位置面的對面;5、6—厚大部位位置面;7、—焊接端面外圓位置面。
(1)若在1—帶凹槽位置面上放冒口,先要把凹槽填平,再放置冒口,可以近距離補縮和有很好的補縮通道。但重要問題是要在機加工時銑出凹槽,加工量很大,機加工車間不會同意,不可取(見過凹槽填平放冒口鑄件,有廠家用該方法)。
(2)若在2—軸孔外圓頂部位置面上放冒口,顯然補縮距離較遠,通道較小,補縮困難;頂部近似球形,冒口不好氣割修磨,不可取。
(3)若在3—油口面位置面上放冒口,對厚大部位的補縮距離很近,但冒口頸偏小,需要增加貼補,不能保證該部位的結(jié)構(gòu)形狀;油口面屬耐壓部位,放頂部易存夾渣,不可取。
(4)若在4—油口面位置面的對面放冒口,對厚大部位的補縮距離近,冒口頸增加貼補到7位置面時,可以做大。是一個比較可行的方案,但增加冒口的氣割和修磨量。
(5)若在5或6—厚大部位位置面放冒口,補縮距離很近,但位置太小,冒口根部還帶圓臺,無法氣割和修磨,不可操作,不可取。
(6)若只在7位置面,即焊接面外圓頂部放冒口,補縮通道不夠,不可取。
綜合以上6點分析,只能用第(4)條,即4—油口面位置面的對面放冒口,補縮效果會好,但氣割和修磨量大。圖4為鑄件剖面后的厚大部位, 圖5為帶澆冒口的鑄件。
圖4 鑄件剖面后的厚大部位
圖5 帶澆冒口的鑄件
3.3 缸頭補縮冒口的設(shè)計
消失模鑄造本身的特點:
(1)泡沫塑料模樣材料是一種不透氣的材料,在澆注過程中冒口最后接觸金屬液,型腔內(nèi)的氣體無法象明冒口一樣可通過冒口排除。
(2)金屬液澆注下去以后,先是泡沫塑料的分解、氣化,然后金屬液取而代之。分解、氣化是個吸熱過程,使金屬液前沿的溫度比在砂型鑄造時下降很多,同時,這些金屬液直接與模樣的分解、氣化產(chǎn)物接觸,污染也比較嚴(yán)重,到達冒口中的金屬液除溫度降低外還會聚集較多的浮渣。
因而消失模鑄造生產(chǎn)鑄鋼件時要比砂型鑄造的冒口大一些,為了節(jié)省材料及減少發(fā)氣量,較大的冒口一般做成空心的。需補縮的位置放置補縮冒口,起補縮及集渣作用。圖6為缸頭空心冒口三維圖。
圖6 缸頭空心模片、冒口三維圖
4)澆注系統(tǒng)的研究設(shè)計
4.1 澆注系統(tǒng)的確定主要考慮以下因素
(1)要保證鋼液的平穩(wěn)充型,盡量采用底注式或中部入水(矮小鑄件)澆注工藝,減少鋼液的卷氣、氧化和夾渣;(2)應(yīng)考慮鑄件外型尺寸較小的作為高度方向,以縮短內(nèi)澆口至鑄件或冒口最高處的鐵液行程,對鑄鋼件特別要考慮有利于排渣和補縮;(3)要有利于填砂震實、消除死角、減少變形:(4)便于橫澆道的開設(shè)和內(nèi)澆口的均勻分布,實現(xiàn)平穩(wěn)充型;(5)橫澆道(含內(nèi)澆道)便于機壓成型,要有利于直澆道的連接和固定;(6)最高處不宜是薄壁部位,要有利于安裝冒口和有利于澆冒口的去除;(7)保證高壓油道和液壓閥面的致密性;(8)橫澆道安裝后要有利于泡沫模的浸涂和烘烤:(9)保證合適的吃砂量情況下,盡可能多排鑄件,以提高生產(chǎn)力和出品率;(10)對于鑄鋼件要考慮過濾網(wǎng)的安裝等。
4.2 實際應(yīng)用的缸頭澆注系統(tǒng)
圖7為ZL50F-71缸頭安裝澆冒口后的圖片
圖7,ZL50F-71缸頭安裝澆冒口后的圖片
從圖上可以看出澆道、冒口和鑄件之間的位置關(guān)系,鋼水從直澆道入水后,沿T形橫澆道走向分左右兩頭進入6個內(nèi)澆口,橫澆道3處及4個內(nèi)澆口切面加放了過濾網(wǎng),起擋渣作用。由于鑄件屬矮小件,內(nèi)澆口考慮安放在中部位置,對保持冒口鋼液的高溫補縮有利。連接于冒口之間的拉筋起固定模束作用,保證整體強度,便于浸涂、搬動、埋箱操作。
5、鑄鋼澆注擋渣棉的應(yīng)用
消失模鑄造的澆注系統(tǒng)不具備擋渣功能,所以灰鐵件澆注要用茶壺包。但鑄鋼件澆注時茶壺口容易堵塞,無法使用茶壺包。若用底漏澆注則澆注一箱要塞包一次,一旦塞不注,鋼水將溢漏至砂箱和澆注臺上,造成事故,不采用。而單靠人工扒渣,由于鋼液1600多度的高溫輻射環(huán)境,是很難扒除干凈的。況且即使扒除干凈了,后面包內(nèi)生成的渣又會繼續(xù)上浮,隨澆注進入鑄件。
澆注的鋼件存在大量夾渣就成為主要問題,不僅鑄造合格率低,機加工中途報廢率也高,嚴(yán)重制約了消失模缸頭鑄鋼件的開發(fā)。
通過外出參加會議和參觀交流,得到了鋼件澆注使用擋渣棉的方法。輕質(zhì)軟質(zhì)鋯鋁纖維擋渣棉,是一種質(zhì)輕、質(zhì)軟、聚渣能力強、隔熱遮光效果佳、使用安全的產(chǎn)品。用一合適的尺寸片狀,在澆包鋼液扒渣后,放在包嘴內(nèi)側(cè),緊貼鋼液表面和包壁,其余液面撒上集渣劑,就可按正常澆注。
初步試用和方法改進,擋渣效果明顯,已列入正常工藝實施,圖8為鋼包擋渣棉的應(yīng)用。
圖8 鋼包澆注擋渣棉的應(yīng)用
6、缸頭產(chǎn)品的效果檢查及缺陷分析
6.1 缸頭產(chǎn)品的效果檢查
通過上述所做工作及同時開展的:浸涂涂料及浸涂工藝的研究, 烘烤的放置和烘烤工藝改進研究,埋箱造型震實參數(shù)的試驗研究,直澆道的先燒后澆的應(yīng)用等,先后解決了缸頭的縮孔、碳渣和大部夾渣問題,缸頭的生產(chǎn)進入比較正常的軌道,鑄造合格率達到90%,機加工合格率達到85%。
機加工后產(chǎn)生的廢品主要集中于缸頭的油口面渣眼和油道的滲漏,缸頭的研發(fā)進入到關(guān)鍵的沖刺階段。圖9為批量生產(chǎn)退火后的缸頭,圖10為缸頭機加工后油口面渣眼、氣孔缺陷。
圖9 批量生產(chǎn)退火后缸頭
圖10 油口面渣眼、氣孔缺陷
6.2 油口面渣眼、氣孔缺陷分析
鋼水從直澆道入水后,先頭的鋼水沿橫澆道走向分別進入各件內(nèi)澆口并先充型底部凹槽的油口體(見圖11),該前沿鋼水沿途對泡沫、熱熔膠進行氣化,溫度不停地下降,帶著夾雜物和卷著氣泡進入油口體后停留不動,溫度繼續(xù)下降,夾雜物和氣泡來不及上浮,就被凝固在油口體,造成機加工后出現(xiàn)渣眼和氣孔,而且遠離直澆道的兩件比例大些。
圖11 底部凹槽的油口體
7)解決油口面鑄造缺陷關(guān)鍵措施及效果
7.1油口體下安裝“傘把”的試驗
在油口體下方粘接一帶勾的“傘把”(見圖12),使6.2所述的前沿鋼水不停留在油口體凹槽上,而是被排到“傘把”里,通過3串18件的機加工驗證,渣氣孔基本消除,說明該措施有效,也驗證了6.2所分析的正確性。但該操作麻煩,沒有繼續(xù)。
圖12 油口體下安裝“傘把”
7.2 帶“拱橋”式橫澆道的應(yīng)用
原來使用平直的橫澆道,一串6件的澆注幾乎是每件同時進水,若總澆注時間為20秒,則每件的進水時間也為20秒,時間偏長。
在中鑄協(xié)消失模實型鑄造分會秘書長李增民教授和具有豐富鋼件鑄造經(jīng)驗的黨廣平高級工程師等專家來我公司現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)下,我們多次試驗了帶兩道“拱橋”的橫澆道(圖13),意在“拱橋”起先期的攔水作用,讓“拱橋”前面的兩件缸頭先大部分澆滿,可溢過“拱橋”時,再流入下一對兩件。
以此方式,過兩道“拱橋”,使三對的兩件、兩件缸頭陸續(xù)充滿。這樣每件缸頭的澆注入水時間就為原來的三分之一,快速的充型使溫度下降大為減少,使夾雜物和氣泡在鋼水凝固前得以上浮,以消除油口體的夾渣缺陷,圖14為帶“拱橋”澆道的鑄件,表面光潔。該方法操作簡單有效,批量驗證后,已工藝固化。
圖13 帶“拱橋”的橫澆道
圖14 帶“拱橋”澆道的光潔鑄件
7.3 鋁塊脫氧劑代替廢鋁線
發(fā)現(xiàn)了廢鋁線芯部含有1/4至1/3重量的鍍鋅鋼絲,造成實際脫氧劑加入量不夠,而且鍍鋅熔入鋼水后,鑄件凝固時析出氣孔的可能性增大。第一步,增加廢鋁線的加入量;第二步,用純鋁塊脫氧劑替代含鍍鋅鋼絲廢鋁線,提高脫氧效果,減少油口面氣孔。
7.4采取措施后抽檢的機加工情況
采取關(guān)鍵措施后抽檢的機加工情況見表1
表1抽檢的機加工情況
總共抽查機加工數(shù)量358件,產(chǎn)生缺陷26件,報廢數(shù)4,機加工一次合格率平均數(shù)91.6%,最終合格率98.9%,取得了較為滿意的效果。
機加工缸頭見圖15
圖15 機加工后的缸頭
8) 結(jié)論(1)我公司是率先使用消失模鑄造工藝生產(chǎn)裝載機油缸鑄鋼件缸頭的廠家之一,缸頭鑄鋼件研發(fā)的成功,填補了龍工鑄鍛公司沒有生產(chǎn)耐高壓油缸缸頭的空白。對解決傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的缸頭頭尺寸精度低、外觀質(zhì)量差、砂眼、縮孔等質(zhì)量問題,對提高裝載機整機質(zhì)量水平具有重要意義。
(2)選用低碳珠粒材料,設(shè)定合理的發(fā)泡、成型參數(shù),設(shè)計空心模樣和冒口,提高澆注速度是消除產(chǎn)生碳渣的重要措施。對于尺寸矮小的鑄鋼件,做成空心模樣后,產(chǎn)生碳渣的可能性很小。
(3)為保證鋼件的致密性,特別是耐高壓件,冒口的補縮設(shè)計不可小視。要充分考慮各個位置安放冒口的可行性和不宜點,定出合理的澆注位置和冒口形狀。
(4)消失模澆道不具備擋渣功能又不能用茶壺包,對鋼液的凈化、排渣、擋渣和浮渣的好壞是解決鋼件存在夾雜物的關(guān)鍵。